4月2日上午9:30,和平日一样,中化山东肥业氨化车间的维修工韩生海正在设备巡检。当他巡检到尾洗岗位干燥风机时,突然发现风机进口处用来测量负压力的U型管两侧水柱间的液位差似乎比之前低了一点。韩生海拿过交班记录一比较,发现低了将近0.5厘米。他粗略算了一下,大约相当于风机负压减少了50帕。数据虽看似微不足道,但韩生海还是非常留心。正要打电话给维修组长张荣刚说一声时,热风炉岗位操作工石林过来了。
“今天干燥机头温度比昨天高了两三度。但这几天生产控制得很稳定,今天设备内的物料流量和昨天几乎一样,空气湿度和机尾温度也没有变化,机头机尾温差照理不该有变化。现在温度高了两三度,肯定有原因。”石林说。
“那你觉得是什么原因?”韩生海问。
“除尘室上月23号清理过,距今天才9天,堵塞的可能性可以排除。至于风管……” 石林逐条分析着。
两人的目光不约而同地转向除尘室顶上风管进口的弯脖处。弯脖上方是洗涤塔和负压管的交界处,那个位置很容易形成结料,结料一旦掉下来,就会淤积在弯脖处。
石林用探测棒轻轻敲击着弯脖,韩生海则手持听棒认真地听。根据经验,他很快就判断出弯脖处有积料。
一分钟后,维修组长张荣刚和当班班长高教山几乎同时来到这儿。
“可以确定是有淤积的料,但对通风量影响很小,不会耽误正常生产。”高教山说。中化山东肥业目前正在推行经济责任制,员工工资和当班产量直接挂钩。因此,不是特殊情况,哪个班都不愿意轻易停车。
“但是这儿一旦通风不畅,就会有部分尾气形成涡旋,造成尾气中粉料的进一步沉积,加大淤积程度。根据我的经验,这种情况在72小时之内不会对通风量造成明显影响,但一旦淤积的越来越多,清理难度就会变大,会造成更多的影响台时。”张荣刚分析道。
“那就让我们班来处理吧。既然发现了问题,就绝不能让问题扩大化。”高教山说。他接着给当班生产调度刘书通汇报了情况。
“就该这样。”刘书通很赞成,“咱班的产量虽然受点影响,但不能把问题接着往下个班传递,交班不交问题。你要多长时间?30分钟够吗?”
“最多20分钟。”高教山自信地回答。
他迅速对岗位人员进行了调配,清理工作主要由造粒岗位操作工刘宝明、李鹏程负责,干燥岗位操作工石林协助。其他人员也不能闲着,因为各个岗位的生产记事本上,还罗列着好几项需要在停车时才能处理的事项。
“造粒陈化皮带底下有三个托辊存在结料,需要清理。我负责这个。”筛分岗位操作工杨军说。
“原料计量皮带的从动轮正好得调一下,10分钟就能弄好。”配料岗位操作工蒋太亮也早已心中有数。
“我们负责把原料搅拌彻底清理。”投料组长刘晓伟也闲不住。
……
班组员工的表现让高教山很欣慰。每个人都知道需要做什么,更明白应该去做些什么。
两分钟之内,清理所需的工具、检修票等一切就位。
9:40分,清理开始。设备断电、挂牌,作业票据办理完毕,相关人员防护措施配置齐全;9:42分,盲板拆卸完毕,测试设备内空气质量合格,符合清理条件;9:43分,造粒主副操刘宝明、李鹏程进入风管清理,干燥主操石林监护;9:51分,弯脖处所有淤积的湿物料被清理完毕,人员撤出;9:53分,盲板安装完毕,测试密封完好,符合重新开机条件;9:55分,公司电修人员给断电的设备重新送电;9:58分,车间所有设备恢复正常运转,生产重回正轨。
这次清理造成影响台时18分钟。从发现问题到处理完毕,总耗时28分钟。在清理风管的同时,其他岗位共有6处设备隐患借助停机的机会进行了维护、保养和清理,车间各岗位生产记事本上,有4个待处理问题的后面,加上了“已处理完毕”的标签。
10:15分,当韩生海再次检查干燥风机进口测压管,满意地发现U型管两侧液位差已经恢复正常,不再相差。
作者:赵文峰